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耙砂機(jī)型號(hào)參數(shù)及道理斗輪取料機(jī)的輪斗修復(fù)

時(shí)間:2022-08-31 10:29:02 點(diǎn)擊:579次

董瑞佳1 張洪國(guó)1 趙 輝1 王 惠21 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院被動(dòng)化工程系 唐山 063200 2 唐山市曹妃甸區(qū)工業(yè)以及信息化局 唐山 063200

摘 要:斗輪取料機(jī)輪斗在經(jīng)由多年運(yùn)用后存在著變形、磨損的成果,合成原因并提緣故理妄想,選取取料機(jī)妨礙改善試驗(yàn),解決了取料機(jī)的配置裝備部署誤差成果,保障了牢靠消耗。

山東泰爾重工有限公司主營(yíng):耙料機(jī)、耙砂機(jī)刮板取料機(jī)、堆取料機(jī)、裝船機(jī)、卸船機(jī)、門(mén)座起重機(jī)集裝箱起重機(jī)、液壓翻板干霧抑塵等產(chǎn)品。始建于1980年,2006年10月重組為省級(jí)機(jī)械制造有限公司,是機(jī)械制造業(yè)中集科研、設(shè)計(jì)、制造、安裝“四位一體"的現(xiàn)代化大型企業(yè)。主要從事"泰爾”牌耙砂機(jī)械、堆取料機(jī)械、輸送機(jī)械、起重機(jī)械、港口設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞:斗輪取料機(jī);輪斗;修復(fù)

中圖分類(lèi)號(hào):U653.928+.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1001-0785(2018)06-0160-02

1 現(xiàn)場(chǎng)成果某業(yè)余化煤炭裝卸口岸配置裝備部署有4 條BQ 取料線,每一條BQ 線上配置2 臺(tái)斗輪取料機(jī),2009 年初投產(chǎn)后經(jīng)由多年的運(yùn)用,取料機(jī)輪斗大全副變形磨損甚至磨穿,圖1 為變形磨損的輪斗。

圖 1 變形磨損的輪斗

輪斗變形對(duì)于取料作業(yè)有如下倒楣影響:1)輪斗變形后斗容變小,在原有斗輪轉(zhuǎn)速下,取料流量會(huì)變小,為達(dá)到原有流量,必須普及斗輪轉(zhuǎn)速、臂架回轉(zhuǎn)速率以及進(jìn)車(chē)頻率,配置裝備部署能耗高,運(yùn)用強(qiáng)度大,減速折舊。

2)輪斗外沿焊有斗齒與耐磨層,取料時(shí)耐磨層與物料磨擦,對(duì)于消物料對(duì)于輪斗的磨損。輪斗變形后,斗齒與耐磨層向內(nèi)突出,取料時(shí)斗齒、耐磨層無(wú)奈與物料打仗,而是輪斗的底面與物料打仗,底面為非耐磨的艱深鋼板,因此磨損很快。一旦輪斗被磨穿,不光會(huì)撒煤,而且輪斗的強(qiáng)度也會(huì)著落,愈加簡(jiǎn)略變形。

3)輪斗變形會(huì)導(dǎo)致斗輪直徑變小,取料時(shí)留下的垛底會(huì)變厚,加大攢垛的作業(yè)量與作業(yè)難度,著落裝船作業(yè)功能。

2 原因合成堆場(chǎng)在物料及雨水的臨時(shí)浸染下發(fā)生沉降,且區(qū)別部位的沉降水平不不同,導(dǎo)致堆場(chǎng)高下不屈,因此在妨礙***底層取料作業(yè)時(shí),特意是夜間視線不良,取料機(jī)著落臂架時(shí),輪斗下沿每一每一磕碰地面,致使輪斗發(fā)生變形,減速輪斗磨損。

3 解決妄想為防御輪斗不斷磕地變形,試驗(yàn)調(diào)高臂架俯仰下限位角度,并將已經(jīng)變形的輪斗更正后不斷運(yùn)用。但因?yàn)槎獾缀穸炔荒?**過(guò)400 妹妹,下限位角度也不能過(guò)高,且堆場(chǎng)仍在沉降,輪斗依然每一每一磕地,而且更正后的輪斗強(qiáng)度著落,輪斗變形未能從根基上解決。

輪斗是由薄鋼板拼接而成的薄殼體,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度低、耐攻擊性差,因此輕微磕地就會(huì)造成底板下沿的較大變形磨損,但主體并未變形。將變形磨損的全副切除,在輪斗主體上重新焊接新的底板,并不才沿內(nèi)側(cè)焊接兩條16 妹妹 增強(qiáng)筋,偏差為順著輪斗運(yùn)行偏差,以便在不削減取料阻力的條件下,削減輪斗結(jié)構(gòu)強(qiáng)度以及抵抗變形的能耐。

會(huì)集替換一臺(tái)取料機(jī)的12 個(gè)輪斗,將替換下來(lái)的輪斗按上述妄想修復(fù)作為備件,運(yùn)用消耗間隙替換其余破損輪斗。

4 模擬合成為了愈加直不雅量化地比照焊接增強(qiáng)筋的輪斗與原有輪斗的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,經(jīng)由SolidWorks 軟件建樹(shù)模子。模子中輪斗壁厚為10 妹妹,斗輪裝置品質(zhì)為41 t,當(dāng)輪斗磕地時(shí),因著落速率很慢,假如惟獨(dú)斗輪裝置重力殘缺浸染在輪斗上。運(yùn)用SolidWorks 軟件妨礙位移合成,輪斗材質(zhì)為艱深碳鋼,將輪斗上沿牢靠,不才沿加載浸染力410 kN,輪斗下沿位移云圖見(jiàn)圖3 所示。

(a)原輪斗下沿位移云圖(b)修復(fù)輪斗下沿位移云圖圖 2 原輪斗與修復(fù)輪斗位移云圖

從圖2a 中可能看出,原輪斗磕地后,下沿向內(nèi)突出的***大變形量約為8.3 cm,且底板有較大畛域的面積發(fā)生變形。輪斗的底面與物料打仗面積進(jìn)一步加大,會(huì)減速底板磨損,同時(shí)也會(huì)加大取料時(shí)的阻力,削減取料能耗。從圖2b 中可能看出,加筋板修復(fù)后的輪斗磕地后,下沿向內(nèi)突出的***大變形量約為1.9 cm,輪斗變形量很小,底板上發(fā)生變形的面積也較小。在取料時(shí),輪斗的底面與物料打仗面積不會(huì)清晰加大,主若是斗齒以及耐磨層與物料磨擦,對(duì)于消物料對(duì)于輪斗的磨損。

經(jīng)由比力可能看出,修復(fù)輪斗的***大變形量與原輪斗比照,減小了4 倍多,實(shí)用解決了輪斗磕地變形的成果。修復(fù)輪斗的運(yùn)用壽命比原輪斗縮短2 倍多,著落了呵護(hù)老本,削減了培修光陰。修復(fù)的輪斗見(jiàn)圖3。

圖 3 修復(fù)的輪斗

5 實(shí)際成果自妄想判斷后選取R4-2 取料機(jī)妨礙輪斗修復(fù),修復(fù)后的輪斗在運(yùn)用中下沿變形不清晰,與軟件合樂(lè)成果適宜,詮釋輪斗加筋板能普及輪斗的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,增強(qiáng)抵抗變形能耐。歷時(shí)半年實(shí)現(xiàn)其余7 臺(tái)取料機(jī)輪斗的修復(fù)使命,解決了取料機(jī)的配置裝備部署誤差成果,保障了牢靠消耗。

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